某廠從1978年開始以生產氯化石臘產品為主。由于該產品具有不燃性、抗水性、介電性好等特點,因此廣泛應用于PVC樹脂和橡膠的阻燃增塑劑,纖維防水浸漬劑,潤滑油類的抗凝劑的抗凝添加劑。因用途廣泛,所以產品銷路尚好,廠里經濟效益不錯,工人工資照發,76名退休工人的養老保險金如數上繳,從不拖欠。在當今很多大中型企業經濟效益不好,下崗工人增多的現實情況下,作為一個區辦大集體企業已是難能可貴了。但是天有不測風云,一起重大爆炸事故使該廠陷進困境。
事故分析
從氯化石臘的生產原理可見,氯氣是其生產中的主要原料。單質氯在常溫下為氣體,在冷凍或加熱條件下,可轉變成液態氯。因產品質量的需要,該廠生產氯化石臘所用的氯是用液氯鋼瓶罐裝的液態氯。液態氯是黃綠色液體。
通常狀態下,氯氣的物理化學性質極其活潑。
其一,氯氣有毒,有刺激性氣味,進進人的呼吸道會引起急性中毒,引起肺水腫,操縱場所空氣中含量不得超過1mg/m3;
其二,氯氣又是強氯化劑,腐蝕性大;
其三,干燥氯在低溫下不甚活潑,但有痕跡量水分存在時反應活性急劇增加。從氯氣和石臘烷烴的化學反應方程式可見,是放熱反應,反應過程極其劇烈,產生大量的熱,反應釜內壓力升高。該廠氯烴生產工藝規定:反應釜內壓力必須在0.1MPa~0.2MPa,不得超過0.2MPa,嚴重時反應釜要發生爆炸。液氯緩沖罐操縱壓力不得大于0.3MPa。
根據氯氣的物理化學性質,在通氯氣生產過程中,在
鋼瓶生產線能否防止氯氣的泄漏和液氯鋼瓶、氯氣緩沖罐及反應釜的爆炸是實現安全生產的關系。
教訓與整改措施
小化工生產工藝、設備簡單,本錢低,見效快,技術含量不高,更由于有毒有害,污染嚴重,經濟發達國家和國內的大企業一般都不愿生產,轉嫁給第三世界國家和鄉鎮企業生產。由于設備陳舊,操縱職員素質低,規章制度不健全,治理不嚴,工作不到位,近年來小化工廠事故時有發生。